一些發動機維修后,使用300~500h左右,就出現燒、排機油的現象。我們通過多年的摸索改進,取得了較好的效果。
一、 發動機燒、排機油的主要原因
1、 缸套、活塞環早期磨損,使缸套與活塞的配合間隙以及活塞環的開口間隙增大,密封效果差。
2、 活塞環質量差。當前市場投入的活塞環大部分制成矩形環,這種環刮油性能差,是造成發動機竄油的重要因素之一。
3、 活塞環口臨近或開口重疊,特別是油環重疊對口致使機油上竄,外溢。
4、 機手不重視空氣濾清器的保養。我們做過試驗,當進入氣缸內的空氣含塵量0.5g/m時,工作25~100h后,氣缸的磨損增加0.15~0.40mm。由此可見,空氣濾清器的好壞,是氣缸、活塞環磨損的原因之一。我們除了改造空氣濾清器以及加強平時保養外,重點對活塞環的結構、裝配方法進行了研究和試驗。
二、 活塞環結構的改進將第二、三道氣環及油環進行了加工,方法是:用半圓銼,沿第二、三道活塞內圓一端,均勻銼削成1mm×45度倒角,使其成為內倒角的扭曲環,并在鑄鐵油環較薄的外圓上銼成0.5mm×45度倒角,裝配時氣環內倒角和油環外倒角向上。這兩種扭曲環在工作中,都可呈碟狀扭曲,使環的下邊角張力大于上邊角,具有向上刮油的功能。
三、 裝配方法的改進在實際裝配中,我們沒有按照三道氣環開口呈120度均勻分配,油環與襯環的開口也未按180度安裝,而是將三道氣環開口呈180度安裝。即相鄰的活塞環開口必須相隔180度安裝,這樣安裝的活塞環開口要比呈120度安裝的活塞環開口更有效地避免開口重疊。在有三道氣環的結構中,活塞環的開口呈180度安裝時,第一道氣環和第三道氣環的開口處在一條直線上,但由于第二道氣環的密封作用,不會使從第一道氣環開口進入的氣流直進入到第三道氣環開口處。這就是三道氣環的開口呈180度安裝的優點。但工開口位置必須與活塞銷垂直。
同理,在油環安裝時,也應遵循這一道理,可有效地避免缸壁上機油上竄,從而避免發動機燒、排機油。
根據這一道理,對多臺車進行試驗,效果很好,發動機連續工作2000多小時,沒出現燒排機油現象。
(中國工程機械動力部件網)
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